供水設備水泵葉片通過(guò)頻率振動(dòng)是流體機械的流道內產(chǎn)生壓力脈動(dòng)所誘發(fā)的高頻振動(dòng),其頻率是整圈葉片數與轉速頻率的乘積,即每根葉片通過(guò)流道突變或不連續處就產(chǎn)生一次壓力脈動(dòng),如果流道有多個(gè)突變或不連續處,則可能產(chǎn)生葉片通過(guò)頻率的多倍頻振動(dòng)。針對葉片通過(guò)頻率的振動(dòng)問(wèn)題,大量研究及模擬計算,得出壓力脈動(dòng)的普遍規律,據此提出流道改進(jìn)、葉片形狀或安裝角度調整等措施,來(lái)降低葉片通過(guò)頻率的振動(dòng)幅值。這些研究雖然有力地推動(dòng)了流體機械的優(yōu)化設計,但推廣到現場(chǎng)葉片通過(guò)頻率的振動(dòng)故障處理,還存在工期長(cháng)、代價(jià)高、風(fēng)險大等問(wèn)題。
一、供水設備水泵葉片通過(guò)頻率振動(dòng)的機理分析
供水設備水泵葉片通過(guò)頻率的振動(dòng)故障主要出現在泵或風(fēng)機上,但更常見(jiàn)于泵類(lèi),這主要是由于傳送介質(zhì)的差別,風(fēng)機傳送的介質(zhì)為氣體,屬于可壓縮流體,因此作用在結構上的壓力脈動(dòng)相對較小,不易激發(fā)葉片通過(guò)頻率振動(dòng)。
現場(chǎng)出現葉片通過(guò)頻率的振動(dòng)故障,無(wú)外乎兩方面原因:一是動(dòng)剛度不足,即 設備或與其相連管道的動(dòng)剛度不足,在壓力脈動(dòng)作用下,出現振動(dòng)放大效應,甚至共振,表現為葉片通過(guò)頻率振動(dòng)十分劇烈,這在現場(chǎng)是最為常見(jiàn)的;二是運行環(huán)境惡化,使得流體壓力脈動(dòng)的幅度增大,激發(fā)了較大的葉片通過(guò)頻率振動(dòng)?,F場(chǎng)由于運行壞境惡化,引發(fā)葉片通過(guò)頻率振動(dòng)的常見(jiàn)故障包括:
1)由于流體機械與其進(jìn)出管線(xiàn)形成一個(gè)封閉的流動(dòng)空間,如果管線(xiàn)設計不合理,導致流體在管線(xiàn)中的壓力或速度產(chǎn)生突變,就可能激發(fā)葉片通過(guò)頻率的振動(dòng)。
2)葉片未在設計工況下運行。由于葉輪、導葉等過(guò)流部件均是基于最優(yōu)工況而進(jìn)行設計的,即在最優(yōu)工況下,流體離開(kāi)葉輪時(shí)的切向速度分量較小,激發(fā)的壓力脈動(dòng)也較??;當設備運行偏離最優(yōu)工況時(shí),葉輪出口的流速分布就含有一定的切向速度分量,這些切向速度分量可能會(huì )產(chǎn)生旋渦或脫流現象,而設備在該狀況下運行就會(huì )產(chǎn)生較大的壓力脈動(dòng),并可能誘發(fā)葉片通過(guò)頻率的振動(dòng)。
3)設備安裝偏差或運行磨損將可能導致流道內的壓力脈動(dòng)劇烈,引發(fā)了葉片通過(guò)頻率振動(dòng)。
二、案例1——結構共振所誘發(fā)的葉片通過(guò)頻率振動(dòng)
某600 MW機組配備了A、B、c三臺給水泵,軸系布置及相關(guān)參數詳見(jiàn)圖1?,F場(chǎng)對三臺主給水泵新機調試中的振動(dòng)進(jìn)行了分別測試,發(fā)現振動(dòng)存在一定的共性問(wèn)題,具體如下:(1)主給水泵軸系振動(dòng)問(wèn)題主要表現在前置泵上,其最大振動(dòng)頻率達到12 mm/s左右,已超過(guò)制造廠(chǎng)給出的限值(7.6 mm/s);(2)除了基頻(1X、25Hz)振動(dòng)外,前置泵振動(dòng)的主要頻率成分為5倍頻(5X、125 Hz)振動(dòng)、10倍頻(10X、250 Hz)振動(dòng)、以及15倍頻(15X、375 Hz)振動(dòng)等(圖2)。
考慮到前置泵轉子有5根葉片,分析該泵發(fā)生了葉片通過(guò)頻率的振動(dòng)故障。為進(jìn)一步確定激振源,決定對前置泵的結構固有頻率進(jìn)行測試,具體如下:(1)現場(chǎng)采用錘擊試驗,對前置泵靜止狀態(tài)的結構固有頻率進(jìn)行了測試,結果表明存在一個(gè)120Hz左右的結構固有頻率(圖3中綠色曲線(xiàn));(2)同時(shí),為了解前置泵在運轉狀態(tài)下的結構固有頻率,特對該泵惰走過(guò)程中的10倍頻振動(dòng)成分(2倍葉片通過(guò)頻率)的BODE圖進(jìn)行了測試,結果表明前置泵存在一個(gè)124 Hz左右的結構固有頻率(圖3中黑色曲線(xiàn))。
因此,該前置泵振動(dòng)故障的原因是其葉片通過(guò)頻率與泵體固有頻率相近,引發(fā)了結構共振或近似共振。為此,現場(chǎng)對前置泵前、后軸承分別進(jìn)行了加支撐處理(圖1),一方面使泵體固有頻率提高至129 Hz左右;另一方面也有效降低了激振響應的靈敏度(圖3中紅色曲線(xiàn)),最終把前置泵的振動(dòng)降至了合格水平。
三、案例2——偏離最優(yōu)工況所誘發(fā)的葉片通過(guò)頻率振動(dòng)
某電動(dòng)消防泵為臥式離心泵,額定轉速為2965 dmin,轉子葉輪有4根葉片,軸系結構及測點(diǎn)布置如圖4所示。該泵振動(dòng)特征如下:
1)當電機空轉時(shí),振動(dòng)良好(表1序號1),帶泵運行后,在額定流量下水泵的最大振動(dòng)超過(guò)8 mm/s(表1序號2),超過(guò)了現行國標(GB/T 6075.3—2011)規定的泵振動(dòng)值不應超過(guò)4.5 mm/s,電機振動(dòng)值不應超過(guò)2.8 mm/s。
2)振動(dòng)頻率為葉片通過(guò)頻率(4X)及其倍頻(8X)。
3)現場(chǎng)采取一系列振動(dòng)治理措施,比如:研磨設備底腳,增大接觸面;對基礎框架進(jìn)行灌漿處理;對泵體進(jìn)行解體檢查、重新調整葉輪口環(huán)與密封間隙;對水泵轉子進(jìn)行高速動(dòng)平衡等,但振動(dòng)仍然超標。
經(jīng)咨詢(xún)制造廠(chǎng)家(美國Peerless Pump Compa—ny),該泵是按照《固定消防泵安裝標準》(NFPA20)進(jìn)行設計選型的,其最優(yōu)工況并不是額定工況(100%流量),而應在150%流量以上。為此,現場(chǎng)測試了150%和180%流量下的振動(dòng)數據(表1序號3~4),結果表明葉片通過(guò)頻率大幅下降。
四、案例3——運行磨損所誘發(fā)的葉片通過(guò)頻率振動(dòng)
某亞臨界600 MW機組鍋爐的雙級、動(dòng)葉可調軸流式一次風(fēng)機在運行中出現了振動(dòng)爬升,由3mm/s左右爬升至10 mm/s以上,嚴重影響了風(fēng)機的安全運行。該風(fēng)機工作轉速為1 490 r/min,軸系如圖5所示。
現場(chǎng)對一次風(fēng)機進(jìn)行了詳細的振動(dòng)測試,結果如下:
1)由于風(fēng)機的支撐軸承包裹在風(fēng)道內,為測試軸承座振動(dòng),先關(guān)閉了動(dòng)葉片的開(kāi)度,并揭開(kāi)風(fēng)機的上蓋運行,結果表明3、4號軸承座振動(dòng)基本穩定在3.5 mm/s左右。
2)安裝風(fēng)機上蓋后帶負荷運行,把振動(dòng)傳感器臨時(shí)固定在風(fēng)機外殼體中分面上,測量風(fēng)機外殼體的振動(dòng)。當風(fēng)機升速至額定轉速時(shí),風(fēng)機振動(dòng)約為4.0 mm/s左右,然后逐漸增大動(dòng)葉的開(kāi)度,風(fēng)機振動(dòng)也隨之迅速爬升。當動(dòng)葉開(kāi)度超過(guò)60%時(shí),振動(dòng)已在7.0—14.0 mm/s的范圍內大幅波動(dòng)(圖6),且主要表現為葉片通過(guò)頻率振動(dòng)(546 Hz左右,22倍頻)。
3)風(fēng)機振動(dòng)的波動(dòng)具有周期性,大約15 min左右完成一次波動(dòng);另外,與一級葉輪相比,風(fēng)機的二級葉輪處的振動(dòng)更為劇烈,且葉片通過(guò)頻率更為明顯,比如:在動(dòng)葉開(kāi)度60%工況下,現場(chǎng)測得二級葉輪處殼體中分面的振動(dòng)速度達到13.20 mm/s左右,其中葉片通過(guò)頻率振動(dòng)(22X)就達到9.88 mm/s。
考慮到振動(dòng)與動(dòng)葉開(kāi)度關(guān)聯(lián)明顯,分析該風(fēng)機激振源在流場(chǎng)上,而振動(dòng)速度是在長(cháng)期運行中逐漸爬升起來(lái)的,這就可以排除風(fēng)道流阻的設計問(wèn)題。因此決定對風(fēng)機進(jìn)行解體檢查,結果發(fā)現:在液壓執行機構中,一、二級執行機構的銅襯套磨損嚴重,與中心軸之間的間隙變大超標,造成一、二級葉片的開(kāi)度不一致而引起風(fēng)機振動(dòng)異常。隨后對相關(guān)部件進(jìn)行更換、處理,風(fēng)機振動(dòng)速度降至2.6 mm/s左右,從而消除了該振動(dòng)故障。
五、結語(yǔ)
葉片通過(guò)頻率是泵或風(fēng)機由于流體的壓力脈動(dòng),產(chǎn)生的常見(jiàn)振動(dòng)頻率成分之一。誘發(fā)劇烈的葉片通過(guò)頻率振動(dòng)的常見(jiàn)原因有葉片通過(guò)頻率共振、管路或風(fēng)道設計不合理、葉片未在設計工況下運行、安裝偏差或運行磨損等?,F場(chǎng)可采用結構調頻處理、運行方式優(yōu)化、檢修安裝調整等措施,來(lái)消除該振動(dòng)故障。